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淺析 LNG 加氣站損耗因素與控制措施

發(fā)布時間:2019-06-04  發(fā)布作者:

 摘 要:LNG 是一種以液態(tài)形式存在的商品,但是在 LNG 加氣站內(nèi)又存在氣液混合的狀態(tài),它的流動性、易揮發(fā)性決定了它的運輸、收發(fā)、儲存等環(huán)節(jié)不可避免的出現(xiàn)損耗,損耗在 LNG 質(zhì)量管理中是一個困擾公司老大難的一個問題,牽動的部門多、涉及的環(huán)節(jié)多、人員多。因此本文針對 LNG 庫存和銷售過程中的損耗原因的原發(fā)環(huán)節(jié)、運輸環(huán)節(jié),采用全面質(zhì)量管理中五個影響產(chǎn)品質(zhì)量的“人機料法環(huán)”來進行分析,分析了人為因素、設(shè)備因素、LNG來源、操作方法、環(huán)境溫度等各種因素結(jié)合公司已投運 LNG 加氣站損耗情況進行分析,并且從管理結(jié)合實際操作,多次修改了充裝操作規(guī)程,反復(fù)進行試驗,較后通過統(tǒng)計實施前后的數(shù)據(jù),提出了在目前條件下四點經(jīng)濟有效的的具體措施:1、完善機制,全方位監(jiān)控 LNG 庫存;2、選擇較好的 LNG 來源;3、加強運輸環(huán)節(jié)管理,從源頭上杜絕損耗;4、加強精細化操作管理,全力降低 LNG 損耗。這些措施及對策,將為 LNG 運營行業(yè)提供一些經(jīng)驗。

 
LNG 是液化天然氣的簡稱,是一種清潔、高效、方便、安全的能源,具有氣質(zhì)潔凈,能量密度大,熱值高、污染少、儲運方便,可以大大節(jié)約儲運空間和成本等特點,在提供相同熱值情況下,使用 LNG 可減少近 30%~45%的成本支出。在安全性方面,LNG 具有無色、無味、無毒、無腐蝕性等特點,密度也比空氣輕,發(fā)生泄漏事故時會很快自然氣化,不會對水體產(chǎn)生污染,是未來作為石油替代能源的較理想的燃料。采用 LNG 作為燃料不僅能滿足動力需求,而且碳、硫、煙塵、油廢水排量大大減少。LNG 加氣站的投運是 LNG 市場化重要一環(huán),對環(huán)保事業(yè)和節(jié)能減排做出了貢獻,但是LNG 加氣站實際運營中的損耗帶來的經(jīng)濟損失是不可估量的,為了保障 LNG 市場化發(fā)揮環(huán)保的同時,我們又要追求它的經(jīng)濟性,因此對LNG加氣站損耗情況進行研究對以后LNG加氣站運營是很意義的。 
 
公司自 2011 年起開始全面推廣 LNG 新能源業(yè)務(wù),作為新興業(yè)務(wù)的踐行者,筆者所在公司自 2012 年 4 月開始,投入大量人力和物力,用時兩個月相繼完成了西永、龍頭寺、四公里、陳家坪等四個 LNG 加氣站的建設(shè)工作,也是中國石油在渝正式運營的第一批 LNG 加氣站。損耗率的高低與站場運營效果、利潤指標的完成有著必然的聯(lián)系,而目前國內(nèi)同行業(yè)以及中石油內(nèi)部對此損耗指標一直沒有一個明確的數(shù)字可供參考,大部分加氣站以控制在 5%以下的損耗率就認為該加氣站的經(jīng)營非常良好,但是對于一個致力于在 CNG 及管道氣已經(jīng)非常發(fā)達地區(qū)進行此項業(yè)務(wù)推廣應(yīng)用的公司來說,如何發(fā)揮 LNG 產(chǎn)品的利潤較大化是我們此次進行分析的出發(fā)點。 
 
為了查找 LNG 損耗的真正原因并能加以改進,筆者對LNG 加氣站的損耗因素進行了認真的調(diào)查和深度的分析。
 
一、LNG 購進過程中的損耗原因分析 
1.原發(fā)環(huán)節(jié) 
由于公司自身沒有 LNG 液化工廠,因此根據(jù)銷售量的變化需要從一家甚至多家周邊 LNG 液化工廠進行購液,每家液化工程氣質(zhì)報告有不少差異,導(dǎo)致了氣化率也會出現(xiàn)不同,氣化率高的氣源產(chǎn)生的熱值高、LNG 汽車續(xù)航能力強、LNG儲罐存儲時間長,因此原材料不同(見表 1)也會產(chǎn)生賬面損耗。
不同 LNG 原材料的氣化率對比表
注:以上氣化率數(shù)據(jù)收集整理與 2014 年 12 月。 
從上表可以看出,根據(jù)賬戶處理的要求我們購液都是根據(jù)廠家提供的氣質(zhì)報告進行核算,但從實際操作來看,不少生產(chǎn)商的 LNG 液某些批次并未達到報告上提及的氣化率,這部分的損耗便成了有買方承擔,因此需要選擇相對較好穩(wěn)定的氣源生產(chǎn)商。 
 
2.運輸環(huán)節(jié) 
按照目前氣源運距和運輸合同,每車 LNG 的運輸損耗在200kg 以內(nèi)的部分是由筆者公司承擔的,一車 20t 的液運輸損耗理論應(yīng)該上應(yīng)該控制在 1%以內(nèi);同時由于目前 4 個站均沒有地磅、西永站無卸車流量計的原因超出 200kg 以外部分的損失扔有購買方承擔。這對卸車次數(shù)較多的站場來說,
每個月的固定損耗也是一比不可小覷的數(shù)據(jù)。LNG 的損耗關(guān)乎到各方的利益,有的廠家為了減少利益損失,有意提高LNG 的密度,為的是將自身的利益損耗轉(zhuǎn)嫁給收貨方。 承運方經(jīng)常會在槽車中設(shè)置一些夾層, 或者對槽車的結(jié)構(gòu)進行改造,利用這種手段,可以讓加氣站在卸車之后,在槽車內(nèi)仍舊存有余液,有的承運方還對容積表進行改造,致使其不能準確地顯示數(shù)值。 
 
二、LNG 庫存和銷售過程中的損耗原因分析 
這里需要采用全面質(zhì)量管理中五個影響產(chǎn)品質(zhì)量的“人機料法環(huán)”來進行分析,人,指制造產(chǎn)品的人員;機,制造產(chǎn)品所用的設(shè)備;料,指制造產(chǎn)品所使用的原材料;法,指制造產(chǎn)品所使用的方法;環(huán),指產(chǎn)品制造過程中所處的環(huán)境。根據(jù) LNG 加氣站特點,如圖 1 所示。
 
1.人為因素 
接卸人員工作責任心強弱,工作水平高低在一定程度上也是影響 LNG 損耗大小的因素。員工如果不懂計量操作,或完成計量操作質(zhì)量不高,都會造成驗收數(shù)量和罐存數(shù)量的不精確,第一手資料的不正確,就會給站場日常管理工作帶來被動。而接卸人員能否嚴格按照操作規(guī)程作業(yè),如接頭是否接好?卸車時是否發(fā)生滲漏?卸車后是否再無余液?以及加氣時接口松動或者誤操作進行空槍加氣操作等等,以上這些影響損耗量的原因都是員工工作責任心強弱的具體體現(xiàn)。因此,努力提高員工技術(shù)水平,增強員工責任心,認真進行操作,也是降低損耗的有效措施。 
 
2.設(shè)備因素 
(1)設(shè)備影響 
因部分易損件損壞以及設(shè)備故障出現(xiàn)的損耗,例如法蘭接縫不嚴、密封墊圈老化等缺陷都能增加損耗量。解決該類問題的辦法仍然是加大巡檢力度、及時更換易損件、進行檢維修,保證設(shè)備正常穩(wěn)定運行方可避免。此類跑、冒、滴、漏的損耗據(jù)我們測算月度損耗應(yīng)在萬分之一以下,在銷售量大的站基本可以忽略不計。 
(2)計量誤差 
雖然加氣以及卸車都有流量計進行計量,但是根據(jù)無論是卸車、加氣使用的質(zhì)量流量計還是 BOG 回收裝置使用的渦輪流量計,國家規(guī)定的計量誤差范圍都是正負千分之三,對加氣站而言,我們無法要求流量計誤差為零,只能寄希望于誤差決不能出現(xiàn)負差,并且越接近正千分之三越好。
 
(3)儲罐容積表 
四個站兩套設(shè)備的庫存計算方式不同,而我們的庫存量均是按照設(shè)備廠商儲罐容積表進行的估算,容積換算與我方氣源密度不符也會造成計算誤差進而造成站場損耗,該損耗應(yīng)該是可以通過測算是可控的。
 
四公里、陳家坪、龍頭寺三個站均為華氣厚普的設(shè)備,設(shè)備容積表是由北京圣達因提供按照 470kg/m3進行測算,而我方目前氣源密度為 424.6 kg/m3(即氣化率為 1.472標方/kg),我方的氣質(zhì)好、氣化率高、密度小,導(dǎo)致每次庫存量多計算了 9.66%,此誤差率相對固定我們可根據(jù)不同購液單位進行測算,基本可以摸索出更為準確的庫存量。 西永站的設(shè)備容積表只存在毫米水柱與容積的換算,相對來說誤差較小。但西永站液位計損壞,無法準確估值也造成誤差,只能待液位計校準后方可準確計算。而站上目前人員庫存是通過購進液和銷售來預(yù)估的庫存,這里面的誤差應(yīng)該是大于 10%的。 
 
3.LNG 來源 
這個原因已經(jīng)在 LNG 購進過程中提交了就不再累述,此處只針對不同氣質(zhì)的 LNG 液體帶來的損耗率進行了估算,溫度低、壓力低的 LNG 液體帶來的放散量會也會相對減少。 
 
4.操作方法 
(1)加氣流程 
兩種情況: 
加車時,低溫泵運轉(zhuǎn)時產(chǎn)生的高壓氣體影響泵的正常運轉(zhuǎn),部分站場甚至會發(fā)出異響,需要把泵池上部的氣體及時排出,當儲罐壓力在 0.5MPa 以上較為明顯。 當車輛加注時間間隔超過 20min,低溫泵池中余下的LNG 氣化,在泵池內(nèi)產(chǎn)生高壓氣體,也必須打開泵池上氣相放空,不然會造成泵池及加氣機預(yù)冷無法完成。具體加氣流程操作氣體損耗量統(tǒng)計見表 2。
加氣流程操作氣體損耗量統(tǒng)計表
(2)卸車流程 
1)為了卸車而放散降壓是卸車損耗的主要部分。 
由于加氣站的日銷量較低,加氣站儲罐中儲存時間較長LNG 的溫度和壓力都比較高,甚至與槽車“平壓”操作后還有高于槽車的壓力,由于 LNG 槽車安全閥起跳的壓力多設(shè)置在 0.75MPa,這時的槽車已經(jīng)沒有辦法再“增壓了”;如果儲罐壓力高于槽車壓力是沒有辦法卸車的,于是只有對加氣站儲罐放散降壓,使儲罐壓力低于槽車壓力一定數(shù)值才能正常卸車;損耗就在放散時產(chǎn)生了,這種放散有時需要持續(xù)很長時間,高達數(shù)百 kg 的氣體被排放,也是一種不得已而為之的方法,但是操作得當可以減少排放氣體。
 
2)如果不能一次性將計劃卸完的槽車“卸空”,也會造成損失,有幾種情況: 
①沒有控制好“壓差”,導(dǎo)致槽車出液被從泵排出口進入的儲罐氣體從泵室中反頂出來,低溫泵吸空失壓,卸液中斷;重新建立壓差必須再次放散或是對槽車增壓,都會增加損耗。 
②由于卸車時槽車儲罐的“水平傾斜度”沒有調(diào)整好,就是出液管口不在較低點,液體還沒有卸完就進了氣體,導(dǎo)致低溫泵進氣體失壓,而且氣體迅速進入儲罐而使“壓差”喪失,已經(jīng)被增過一次壓的剩余液體溫度會大大升高,即使再調(diào)整車位卸出來的液體也是較熱的,對儲存周期沒有優(yōu)勢;所以調(diào)整槽車儲罐的“水平傾斜度”對一次性卸盡液體是很重要的。 
 
3)卸車分液 
上述幾個站點中陳家坪站由于占地面積原因,就是使用的 30m3 的儲罐,導(dǎo)致每次卸車存在分液計量誤差,而且運輸損耗那 200kg 是分液的幾個站平分還是按卸液權(quán)重比進行核算;同時根據(jù)以往卸液經(jīng)驗,后分液站場并未全部根據(jù)卸車流量計進行數(shù)據(jù)上報,而是直接將出庫單減去上個站的卸車量全部計入本次卸車量的,運輸誤差加上計量誤差全部累計在了較后分液的站場,此類誤差應(yīng)該是大于 200kg/次的,也就是大于 1%的誤差率。 
 
5.環(huán)境溫度 
LNG 具有易揮發(fā)、易膨脹的特性,夏季時間長且溫度較高的地區(qū),溫度越高、壓力越高,LNG 揮發(fā)性越強,特別是在本來銷量較少的站場,儲罐內(nèi)液體經(jīng)過時間較長的憋壓,已經(jīng)形成了較大壓力,再注入液體,儲罐內(nèi)剩余液體會迅速翻滾、氣化進行放散,重慶的環(huán)境溫度大大加快了氣化速度。 
 
三、控制措施 
在目前條件下,有的銷量較低的 LNG 加氣站為了卸車對儲罐氣體放散降壓,從技術(shù)操作角度來看是不得已的;但通過對操作條件和過程的有效控制,可以減少這種損耗。改善卸車條件可以有效減少不必要的損耗。另外對于上述銷量較低的站場,想辦法盡量減少蒸發(fā)氣體的產(chǎn)生,是目前可用于損耗控制的有效途徑。因此根據(jù)上述分析,找出了 LNG 加氣站損耗產(chǎn)生的諸多因素,現(xiàn)針對上述因素制定以下應(yīng)對措施: 
 
1.完善機制,全方位監(jiān)控 LNG 庫存 
庫存管理水平高低以及所造成的 LNG 損耗大小,直接影響到 LNG 加氣站經(jīng)營成果。站上設(shè)置兼職計量員,負責和接班實物保管共同計量交班庫存,交班交庫存,計量員獨立于班組之外,對出具的計量數(shù)據(jù)負責,任何人無權(quán)擅自改動計量結(jié)果,攪拌班組憑計量結(jié)果如實填制表單。這樣,就從機制上堵塞了庫存管理的一些漏洞。 
 
2.選擇較好的 LNG 來源 
比如加氣流程的損耗均因為泵內(nèi)氣體壓力增高造成的,這主要與氣體來源有關(guān),氣質(zhì)好的情況下本部分放空頻率會大幅降低。根據(jù)公司已經(jīng)使用氣源情況看,較好廠家的氣品(卸車進罐壓力在 0.2MPa 以下的)的氣質(zhì)會使該部分放散減少約 5%。 
 
3.加強運輸環(huán)節(jié)管理,從源頭上杜絕損耗 
較好的方式肯定是采取全程裝卸車前后過磅計量的方式,運輸損失在可控范圍內(nèi);在此之前,每次準確的卸車計量是目前較好的的辦法。 必須對收、發(fā)貨方的保量運輸合同進行規(guī)范,合同上應(yīng)明確規(guī)定運輸超耗完全由承運方單方面負責,擇優(yōu)選用符合條件的承運公司。加氣站的檢測器具都應(yīng)當保證其有效性,并在有效期使用,一些不合格的計量器具絕對不能在計量交接工作中使用,運輸單位的槽車都需要嚴格經(jīng)過省級計量中心的檢測,將容積表的相關(guān)數(shù)據(jù)記錄在案,避免質(zhì)量低劣的容積表混入其中。 
 
4.加強精細化操作管理,全力降低 LNG 損耗 
無論在加氣過程還是卸車過程、乃至卸車分液過程,員工的責任心與操作技能才是此項管理的重點。 
(1)如果槽車到站時是滿車,而且壓力較低,表明槽車中的液體溫度較低,要做好利用低溫新液為儲罐降壓(吸收一部分氣體)的準備工作。 
(2)如果槽車到站時是半車,而且壓力較高,表明槽車中的液體溫度較高;要做好利用增壓器為槽車增壓和繼續(xù)放散的準備工作。 
實踐證明,采取以上措施后,公司所屬四個 LNG 加氣站的損耗有效降低。
 
四、結(jié)束語 
本文通過對 LNG 加氣站生產(chǎn)操作方面充裝損耗的分析,總結(jié)了造成充裝損耗大的因素,針對這些因素一一查找根源,如何進一步降低生產(chǎn)成本,減少浪費是每一個 LNG 經(jīng)營企業(yè)必須考慮的問題,能源的損耗問題必須有效控制。我公司為加強精細化管理,從管理結(jié)合實際操作,多次修改了充裝操作規(guī)程,反復(fù)進行試驗。較后通過統(tǒng)計實施前后的數(shù)據(jù),在LNG 的發(fā)貨、運輸、收獲環(huán)節(jié)中下足功夫,各級部門上下聯(lián)動、協(xié)調(diào)合作的共同努力下,較大限度地降低了 LNG 損耗。
 
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